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脱水筛成功案例分析

时间:2014-03-07      阅读:631

      脱水筛成功案例分析

      (一)案例一承德某铁矿厂,属旧线改造项目,3000t/d铁尾矿,一天24小时生产,尾矿浓度20%,矿浆粒度粗于100目含70%左右,用干排筛后可提取85%以上干矿量,干排后的尾矿渣含水<15%,底流经沉降可回水利用,少部分尾矿渣打入尾矿库。上尾矿干排筛后可节约水资源30%以上,增加尾矿库库容30%以上,并可以保护渣浆泵。回水回报日处理尾矿量(含水含尾矿)15000t/d,干排处理后带走尾矿和水5000 t/d,剩10000吨水,原来尾矿库可回收50%,按现在可回收80%,多回收30%,尾矿干排可节省水资源:15000-5000*(0.8-0.5)=3000吨/天,按水价0.8元/吨计算, 3000*0.8=2400元/天,一年工作300天,2400*300=720000元,一年可节约水资源72万元。粗砂回报每天干排出粗砂3000吨,每吨按10元利润,一年工作300天,3000*5*300=9000000元,每年粗砂回报900万元。而3000t/d铁尾矿使用干排筛只需投资约80万元。

      (二)案例二商洛某钒矿厂,500t/d钒尾矿,浓度50%,粒度粗于100目含85%左右,用干排筛可提取95%以上干矿量,干排后的尾矿渣含水小于20%。尾矿干排后尾矿用于建筑材料,尾矿资源重利用;底流可直接回水利用,*不用尾矿库。回水回报日处理尾矿量(含水含尾矿)1000t/d,干排处理后带走尾矿和水700 t/d,剩300吨水,按水价0.8元/吨计算,300*0.8=240元,一年工作300天,240*300=72000元,一年可节约水资源7.2万元。粗砂回报每天干排出粗砂250吨,每吨按10元利润,一年工作300天,250*10*300=750000元,每年粗砂回报75万元。 500t/d钒尾矿使用干排筛投资约30万元。 结语 通过以上的干排方案对比和分析可以看出,使用GFVD高服干排筛的优点:1、投资小,运行成本低,效率高;2、生产中固液自动分离,粗砂可资源再利用,液体可回水再利用,率高;3、干排筛运行平稳,免人工操作,易损件使用寿命长,可24小时连续作业。干排筛是一种可供矿山行业选择的低投资、*的新型尾矿干排设备。新乡市高服筛分机械有限公司新乡市朗公庙107国道立交桥北。

      
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